عام غلطیاں اور سادہ CNC لیتھ کے علاج (2)

Aug 18, 2020

ایک پیغام چھوڑیں۔

3. اسٹیپر موٹر تیز رفتار سے قدم کھو دیتا ہے

یہ ہوسکتا ہے کہ ڈرائیو بجلی کی فراہمی میں وولٹیج کم ہو ، جو اسٹیپر موٹر کے آؤٹ پٹ ٹارک کو کم کردے۔ آپ کو ڈرائیونگ بجلی کی فراہمی کا حصہ چیک کرنا چاہئے۔ جب ہائی ولٹیج سوئچ ٹرانجسٹر کو نقصان پہنچا ہے ، تو ہائی ولٹیج کی بجلی کی فراہمی آن ہو جاتی ہے۔ تیز رفتار سے ، سٹیپنگ موٹر کا آؤٹ پٹ ٹارک کم ہوجاتا ہے اور قدم کھو جاتا ہے۔ میکانکی مسئلہ بھی ہوسکتا ہے ، لہذا آپ کو لیڈ سکرو ، نٹ ، سلائیڈ ، اسٹپر موٹر ریڈوسر وغیرہ کو بھی چیک کرنا چاہئے جب پرزے مڑے ہوئے ، خراب ہوجاتے ہیں ، یا غیر ملکی اشیاء موجود ہیں تو ، کام کرنے والی مزاحمت میں اضافہ ہوگا۔ کم رفتار سے کام کرتے وقت رجحان واضح نہیں ہے ، لیکن کام کرنے والی مزاحمت کو تیز رفتار سے مکمل طور پر قابو نہیں پایا جاسکتا ہے۔



4. پروگرام مکمل ہونے کے بعد ٹول صفر پر واپس نہیں ہوتا ہے

یہ عام طور پر کنٹرول سسٹم میں ایک غلطی ہے۔ جب ٹول فیڈ میں ہے یا پروسیسنگ میں ہے تو ، سٹیپپر موٹر کی آپریٹنگ سپیڈ کم ہے اور جب پروگرام صفر پوائنٹ پر واپس آتا ہے تو اس کو جلدی سے واپس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آؤٹ پٹ ٹارک کو بڑھانے کے ل ste تیزرفتاری سے چلنے والی موٹر ، ہائی ولٹیج ڈرائیو پاور کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ایک سوئچنگ ٹرانجسٹر ہے جو ہائی ولٹیج ڈرائیونگ بجلی کی فراہمی کے آؤٹ پٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب سوئچنگ ٹرانجسٹر خراب ہوجاتا ہے تو ، تیز رفتار صفر ریٹرن کے دوران ہائی ولٹیج کی بجلی کی فراہمی کو آن نہیں کیا جاسکتا ، اور اسٹیپنگ موٹر کا آؤٹ پٹ ٹارک اچھا نہیں ہے ، جس کی وجہ سے ٹول صفر پوائنٹ پر واپس نہیں آتا ہے۔ سوئچنگ ٹرانجسٹر کی جگہ لے کر اسے ختم کیا جاسکتا ہے۔




انکوائری بھیجنے